是石通接手嵩陽兵工廠後,和鐵路局那種套路一樣,全廠技術工人都有,踴躍出謀劃策,咱們開始對神機銃的生產工藝進行大力改良。
結果無數的點子就冒了出來,把蘇油的臉都抽腫了。
到元豐八年,神機銃經歷了前後大小三十多次技改升級,將生產成本削減了三分之一,且耐用性,可靠性,精準度,都提升了不少,而加工工藝難度,大大降低。
在這場轟轟烈烈的新工藝研發大運動中,嵩陽兵工廠湧現出了一大批技工,設計師,最後蘇油乾脆讓兵工廠成立了一個設計局,歸軍器監直管,將這些人才集中起來,提高待遇,專門從事新武器研發。
連機銃能夠這麼快就完成圖紙設計,到產品定型,與這個設計局是息息相關的。
連機銃相比原圖紙,也做了極大的改進。
發射機座最初設計也是模鍛機加工,因為生產工藝過於複雜,被工人們改成了鋼板衝壓件,把原來的擊發機座分為本體和扳機護圈兩個部件,再進行鉚接。
槍管與機匣之前採用螺紋連接擰緊的裝配方式,雖然裝配過程比較簡單,但因為對螺紋的加工與精度要求較高,廢品率高,修理不方便。
現在被工人和設計師們改成了靜壓配合加固定銷的連接方式,將機匣上裝配孔與槍管尾部外圓的尺寸,通過選配分組的方法來組合裝配,裝配好以後再鑽孔打入定位銷。
僅此一項舉措,便克服了精度要求過高的問題,將廢品率一下子暴降了百分之七十!