「老闆,經過我們的努力,已經試製出了一台樣機,現在正在測試,問題比較多,主要機械方面的問題,也沒有達到最佳的燃燒狀況。」
苗偉小心翼翼的回答了王勇的問題。
試製一台發動機並不難,畫出設計圖,用五軸聯動數控組合機床將零部件一一製作出來,組合起來就是一台發動機。
但是海豚科技不同於其它的汽車公司,沒有完善的零部件供應鏈,所有零部件都是自己研製。
這中間的問題就太多了,一顆螺絲釘、一根彈簧都要找到最優值,否則會問題頻出。
現在苗偉團隊試製出來的發動機,也就是一個樣子貨,經過他們的努力改進,只是勉強能夠發動,還動不動就鬧罷工,反正是問題一大堆,所以王勇問他,苗偉說話都沒信心。
「是人手不夠嗎?」
王勇沒有生氣,但語氣很嚴肅。
苗偉有點慌了,連忙道歉「不是,不是!對不起!老闆,我們都是第一次進入這個領域,經驗難免不足,考慮問題欠妥當,現在各種零部件都不太合格,我們還在改進。」
「是哪些方面的問題?你和我說一說。」王勇繼續不冷不熱的問他。
「主要是各種彈簧和曲軸的問題,我們還沒有找到最優值,倒致機械配合不好,容易熄火。」苗偉實話實說。
苗偉他們比一般的汽車發動機研發團隊經驗有所不如,但優勢也很明顯。
就說材料,他們用的都是最好的進口材料,從裏到外,全是進口材料,又有最精密的機加工工藝,僅憑這兩點,起點就很高了。
王勇又提醒過他們學習別的發動機設計思想,注意零部件工差值,所以發動機的設計沒有太大的問題。
像齒輪、軸承都沒有問題,性能優良很順暢,只是因為調質工藝的問題,倒致不耐用,達不到國外同類零部件的使用壽命。
但這些不影響發動機的性能,現在最惱火的反而是螺絲、彈簧這些小零件。
螺絲是扭松扭緊的問題,彈簧是彈性模量的問題,還需要不斷調試。
就是這些小問題,倒致發動機像柴油機一樣,響聲震天,冒着濃煙,響不了幾下就熄火,簡直是慘不忍睹。
因為問題太多,苗偉他們現在還沒有功夫研究燃油管理技術。
這就是沒有基礎的壞處,如果有一台普通三缸發動機作基礎加以改進,就會容易很多。
一種新產品,出現問題很正常,王勇並沒有生氣,不過他也發現了問題,於是指示道「你們只製作了一台發動機研究怎麼夠,要加快進程,多試製幾台,十台不夠就二十台,發動機一多,釆集數據就越快。
我可以告訴你,這款發動機是我們公司現階段能夠商用的又一款產品。
你們要加把勁,抓緊時間把發動機完善,你下去吧!」
「是」苗偉恭敬的鞠了一躬就轉身告退了。
造汽車發動機沒那麼容易,當初歐美發明汽油發動機時,也是性能差勁,情況和苗偉他們差不多。
經過了上百年的研究與完善,才有了如今性能優異的發動機,不說多的,單單是調氣門間隙就是一門高深的技術。
苗偉團隊全是外行,當然要付出學習的代價。
現在苗偉他們欠缺的就是金屬調質技術,制出來的彈簧性能不過關,不是太硬太脆就是太軟了,真是白瞎了那些好材料。
有人可能會想,彈簧可以買現成的,其實他們也試過了,因為是全新設計的發動機,沒有配套的零部件,所以現成的彈簧不配套,需要自己研製。
現在他們差的是調質工藝,而不是零部件規格,這個問題並非無解,只是比較費時間。
苗偉團隊是和張志東團隊、朱濤團隊共用一間實驗廠房。
從年初成立到現在也有八、九個月時間了,他們完全是從一窮二白的基礎上一點一點的添置設備,才堪堪組成了一套試驗生產設備。
別看他們人數少,可生產設備卻最多,像油模壓鑄機,調質爐、退火爐、五軸聯動組合機床等等。
這些大傢伙體積又大,整棟廠房,他們15個人的團隊佔了一半。
當苗偉回到實驗廠房,往